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医用加速器多叶光栅(MLC)发生故障怎么办
来源: | 作者:pmo7fcab7 | 发布时间: 2019-12-11 | 766 次浏览 | 分享到:
医用加速器在运行过程中,突然出现多叶光栅(MLC)显示叶片卡住,无法自动变化下一治疗子野,且屏显有叶片变红闪烁报警,加速器无法继续工作。

1、故障分析


经观察发现:


①技师工作站屏显有叶片变红闪烁报警,扭动设备复位钥匙无法复位,进入机器维修模式,软件复位,故障依旧;


②进入机房后,操控手控盒功能分别控制叶片组X1、X2工作,X1、X2叶片组除29#两叶片碰死不动外,其他叶片均可移动,但各叶片位置不对;


③分别单独操作X1、X2组的29#叶片。X2组的29#叶片可控能移动,但对X1组的29#叶片控制时不能移动。初步结论为MLC基本正常,有可能是X1叶片组29#单叶片偶发过冲,过中线10cm后限位,引发了整个MLC位置紊乱,导致故障发生。


2、故障维修


(1)重校MLC叶片位置。现场检查没有发现加速器其他不正常现象,只能按以往经验试着重校MLC叶片位置。按标准校正后,故障消失,机器恢复正常工作,当天放疗工作完成。但第二天下午治疗调强病人,上述故障重现。观察MLC叶片,X1叶片组29#单叶片过中线10cm处有过冲现象。按标准再校MLC叶片位置,上电试机正常。但随后几天此故障反复多次出现。


(2)电路分析。MLC电路基本工作原理[3-4]:MLC叶片位置是由MLC控制机柜编程后,给出电机驱动信号驱动电机来确定各叶片位置的,叶片电机的转动带动了位置电位器和位置编码电位器的转动,2个电位器产生的反馈信号经过处理后,送到SENSOR板上比较,比较结果信号送回MLC控制机柜SLAVE1#板与实际设定信号比较,来判断该叶片位置是否正确,再调整该叶片运动到应设位置。故通过MLC电路图仔细分析后,得出可能性判断:


①控制MLC的X1驱动电路板故障,送出不正确控制信号;


②叶片驱动29#电机自身故障或位置电位器和位置译码器有损坏,无法送出有效回馈比较信号;


③SENSOR板故障,实际位置信号与编码位置信号对比错误,给出了错误结果信号;


④SLAVE1#板故障,给出错误判断信号,返回错误控制了电机驱动板。


(3)故障处理:采用分段法,以29#驱动电机为标记,分为驱动和回馈前后两段;采用更换法,将29#驱动电机组与相邻15#驱动电机组整体更换,经试验故障现象依然出现,且故障叶片位置未转移。可排除29#电机组故障。恢复两机组原来位置,为方便观察故障现象,不盖外壳,重新校正MLC位置,使用了2天,故障居然没有重现。


仔细分析维修过程:


①为判断此故障,仅仅是调换了X1叶片组29#驱动电机组,没有做其他工作;


②便于观察故障,未盖加速器机头外壳,经位置查看,发现SENSOR板正处在机头最外层,可直接看到;


③经过近1周的追踪观察记录,发现故障发生时间基本在下午16:00~19:00左右,且故障发生间隔时间越来越短,故障发生频率越来越高;


④故障发生后,校正MLC叶片位置后,基本能正常继续使用;


⑤为验证想法,加速器机头开壳状态下,运行1周,加速器未发生相同故障。通过实验表明:基本可判断是加速器因长时间运行,导致机头内过热,SENSOR板上某元器件热稳定性变差,X1叶片组29#机组的POTENTIOMETER返回信号与ENCODER返回信号在SENSOR板上比较错误,发出错误信息,从而造成此故障发生。


(4)故障解决:问题集中到SENSORI/F#1板上,通过对SENSOR I/F#1电路分析,发现所有电路几乎都围绕着CPU#1、CPU#2芯片(P80C31BH)工作,且CPU#1、CPU#2为活动插件芯片,说明这两芯片为易坏件。因CPU#1、CPU#2芯片之间有关联,决定采用更换法再试,更换了SENSORI/F#1板上CPU#1、CPU#2芯片,重校MLC叶片位置,试着开壳状态运行,故障未出现。3天后还原机头外壳再运行1周,故障排除。